目次與摘要
2025-05



工業(yè)機(jī)器人專欄

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基于力覺引導(dǎo)的協(xié)作機(jī)器人軸孔裝配方法研究

梁碩, 張勝倫, 蔣周翔, 秦鵬舉?

北京信息科技大學(xué)機(jī)電工程學(xué)院


【摘要】針對傳統(tǒng)機(jī)器人軸孔裝配過程中出現(xiàn)的孔外搜索耗時長和軸孔接觸狀態(tài)辨識復(fù)雜的問題,提出一種融合拖動示教的力覺柔順裝配方法。該方法基于協(xié)作機(jī)器人腕部六維力覺引導(dǎo),共分為孔外搜索、孔內(nèi)調(diào)姿和插孔3個階段??淄馑阉鞔侄ㄎ徊捎昧τX引導(dǎo)的拖動示教,精定位采用螺旋搜索法,縮短了孔位搜索時間;孔內(nèi)機(jī)器人的位姿調(diào)整使用導(dǎo)納控制,同時簡化軸孔接觸狀態(tài)的識別種類以及算法,增強(qiáng)了識別準(zhǔn)確性;在完成位姿調(diào)整后,插孔階段直接依據(jù)狀態(tài)進(jìn)行辨別并沿著特定方向插入,實(shí)現(xiàn)軸孔柔順裝配。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:采用拖動示教的粗定位可以有效提高搜孔效率。利用該方法完成了15°斜孔的裝配,驗(yàn)證了所提出的軸孔裝配方法的可行性及有效性。



基于CWT和PSO的500 kV帶電作業(yè)機(jī)器人抑振分析

狄正輝 , 吳田 , 劉凱 , 羅宇 , 王明 , 曾忱

1. 三峽大學(xué)電氣與新能源學(xué)院

2. 中國電力科學(xué)研究院有限公司

3. 國網(wǎng)湖北送變電工程有限公司


【摘要】針對500 kV輸電線路引流板螺栓緊固機(jī)器人在柔性架空線路上運(yùn)行過程中作業(yè)末端姿態(tài)產(chǎn)生耦合振動的問題,提出一種基于連續(xù)小波變換(CWT)和粒子群優(yōu)化算法(PSO)的頂升系統(tǒng)抑振策略。通過采用連續(xù)小波變換處理機(jī)器人作業(yè)末端抖動數(shù)據(jù),提取時頻圖的振蕩幅值特征,并以末端最大振動幅值作為優(yōu)化程度指標(biāo),利用粒子群優(yōu)化算法調(diào)節(jié)頂升系統(tǒng)輸出作用力,從而抑制機(jī)器人作業(yè)末端姿態(tài)振動。為驗(yàn)證所提抑振策略的有效性,基于柔性輸電線路與剛性機(jī)器人的耦合特性,在ADAMS中建立模型,并與MATLAB進(jìn)行聯(lián)合仿真,分別研究有無頂升系統(tǒng)調(diào)節(jié)時機(jī)器人在不同距離行駛與作業(yè)工況下末端姿態(tài)響應(yīng)。仿真與實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:該系統(tǒng)可有效抑制柔性架空輸電線路上的機(jī)器人末端姿態(tài)振動,提高運(yùn)行穩(wěn)定性。



基于DHPA*-DSACO算法的AGV路徑規(guī)劃研究

王俊嶺, 劉佳年, 邊俊君, 王振東

江西理工大學(xué)信息工程學(xué)院


【摘要】自主引導(dǎo)車(AGV)的路徑規(guī)劃算法是確保其正常運(yùn)行的關(guān)鍵部分。針對A*算法在路徑規(guī)劃過程中存在的搜索效率低、路徑曲率大的問題,以及蟻群ACO算法收斂速度慢和對參數(shù)敏感等缺陷,提出一種動態(tài)啟發(fā)式懲罰A*與動態(tài)感知蟻群優(yōu)化算法相融合的算法—DHPA*-DSACO。DHPA*算法通過設(shè)置動態(tài)權(quán)重因子,結(jié)合父節(jié)點(diǎn)啟發(fā)距離,并引入轉(zhuǎn)彎懲罰項(xiàng),以降低運(yùn)行時間和路徑曲率。DSACO算法通過設(shè)置自適應(yīng)蟻群啟發(fā)因子和動態(tài)揮發(fā)因子,優(yōu)化信息素更新策略,從而縮短路徑長度。同時,該算法利用B樣條曲線對路徑進(jìn)行平滑處理。為驗(yàn)證算法的可行性,在PyCharm環(huán)境中將DHPA*-DSACO算法與其他算法進(jìn)行對比測試,并對實(shí)驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行了分析。最后,為了模擬真實(shí)世界中的情況,基于ROS系統(tǒng)建立仿真平臺,驗(yàn)證了DHPA*-DSACO算法的有效性。結(jié)果表明:DHPA*-DSACO算法有效降低了路徑長度、曲率和運(yùn)行時間,顯著提升了運(yùn)行效率。此外,該算法還能有效避免算法陷入局部最優(yōu)解,減少收斂迭代次數(shù),進(jìn)一步增強(qiáng)了算法的魯棒性,使其更好地適應(yīng)AGV的實(shí)際運(yùn)行情況。



連續(xù)型狹窄空間輔助檢測機(jī)器人設(shè)計及運(yùn)動學(xué)分析

唐術(shù)鋒1,2 , 袁煒1,2 , 王鑫1,2 ,?

常宏1,2 , 郭曉棟1,2 , 火偉偉1,2?

1. 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院

2. 內(nèi)蒙古自治區(qū)機(jī)器人與智能裝備技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室


【摘要】針對航空發(fā)動機(jī)傳統(tǒng)的檢測方法需要人工拆解的問題,設(shè)計一種無需將航空發(fā)動機(jī)拆解便可實(shí)現(xiàn)檢測功能的連續(xù)體狹窄空間輔助檢測機(jī)器人。該機(jī)器人由驅(qū)動單元和檢測通道搭建單元兩部分構(gòu)成。為了躲避狹窄空間內(nèi)的障礙物,設(shè)計一種由球鉸鏈連接的連續(xù)體關(guān)節(jié),連續(xù)體關(guān)節(jié)由頂端關(guān)節(jié)和后3段相同結(jié)構(gòu)的關(guān)節(jié)串連而成,共有2個自由度?;趲缀畏治龅姆椒?,建立機(jī)器人的運(yùn)動學(xué)模型,研究驅(qū)動空間、關(guān)節(jié)空間的映射關(guān)系,通過齊次變換的方法得到關(guān)節(jié)空間和操作空間的映射關(guān)系。運(yùn)用蒙特卡洛算法得到機(jī)器人的可達(dá)工作空間并繪制了機(jī)器人末端位置變化曲線和驅(qū)動線長度變化曲線。最后研制機(jī)器人原理樣機(jī),通過實(shí)驗(yàn)測試機(jī)器人的彎曲性能和通過性能。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:機(jī)器人能夠在0°~110°進(jìn)行不同程度的彎曲運(yùn)動,能夠在復(fù)雜狹窄的環(huán)境下躲避障礙物成功到達(dá)目標(biāo)位置。



油罐車自主加注臂末端振動特性分析及振動抑制研究

王巍 , 蔣為鈺 , 繆海鵬 , 袁明新

1. 江蘇自動化研究所

2. 江蘇科技大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院


【摘要】針對油罐車自主加注臂在作業(yè)過程中末端存在振動,導(dǎo)致與加注口對接精度降低,影響工作效率的問題,提出一種安裝平衡缸來抑制末端振動的方法?;贛DH法建立油罐車自主加注臂的正運(yùn)動學(xué)模型,采用解析法對機(jī)械臂進(jìn)行逆向運(yùn)動學(xué)求解,得到加注臂關(guān)節(jié)角度和末端對接裝置位姿的映射關(guān)系。建立加注臂有限元分析模型并設(shè)置仿真邊界條件,通過對不同平衡缸安裝位置參數(shù)組合的加注臂依次進(jìn)行仿真,確定平衡缸的最佳安裝位置。最后,在相同邊界條件下,對未安裝平衡缸、安裝平衡缸以及剛體狀態(tài)下的加注臂進(jìn)行仿真對比分析。結(jié)果表明:相較于未安裝平衡缸的加注臂,安裝平衡缸的加注臂在運(yùn)動停止后的殘余振動中,振動幅值最大減少了25.1 mm,在加注臂Z向上,振動幅值衰減最大達(dá)到了77.4%。以上數(shù)據(jù)表明,安裝平衡缸能夠有效降低加注臂的末端振動,提高對接過程的效率以及穩(wěn)定性。



基于機(jī)器人力矩特征信息識別的螺紋傳動合格性檢驗(yàn)

劉嘉璐 , 張博 , 凌宇 , 葉建偉 ,?

張鐵 , 楊明達(dá)

1. 廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司廣州供電局

2. 華南理工大學(xué)機(jī)械與汽車工程學(xué)院


【摘要】面向螺紋傳動合格性檢驗(yàn),提出一種基于時間序列模型的檢驗(yàn)算法。基于合格性檢驗(yàn)機(jī)器人系統(tǒng)輸出力矩特性,針對開關(guān)柜中斷路器小車旋進(jìn)和旋出操作,通過分析斷路器小車由實(shí)驗(yàn)位置運(yùn)動到工作位置過程中螺紋傳動力矩序列的內(nèi)在變化規(guī)律,建立系統(tǒng)輸出力矩的時間序列分析模型,并生成動態(tài)閾值。利用最小二乘法和最小信息準(zhǔn)則確定該模型階數(shù),并通過自回歸逼近方式對其進(jìn)行參數(shù)辨識。最后,為了驗(yàn)證所提時間序列分析算法的有效性,構(gòu)建螺紋傳動質(zhì)量檢測平臺,在卡阻和碰撞狀態(tài)下,分別對時間序列分析算法、小波理論算法和對稱閾值算法進(jìn)行傳動力矩突變檢測和斜變檢測。結(jié)果表明:采用時間序列分析算法對傳動力矩進(jìn)行無突變和斜變經(jīng)檢測時未出現(xiàn)誤報情況,識別準(zhǔn)確率為100%;與固定閾值算法和小波理論算法相比,該方法檢測時延分別縮短了91%和75%。



機(jī)器人多參數(shù)噴涂厚度模型分析與試驗(yàn)研究

李龍 , 鄭權(quán) , 趙東波 , 黃兆晶 , 于博

1. 中車大同電力機(jī)車有限公司

2. 無錫中車時代智能裝備研究院有限公司

3. 華中科技大學(xué)機(jī)械科學(xué)與工程學(xué)院


【摘要】針對當(dāng)前機(jī)器人噴涂模型在噴涂工藝參數(shù)變化時無法準(zhǔn)確預(yù)測的問題,基于之前單通道軌跡涂層厚度分布模型研究的基礎(chǔ)上,進(jìn)行了進(jìn)一步簡化和分析。通過分析影響膜厚分布的一系列因素,從中選取對膜厚分布影響最大的幾個關(guān)鍵參數(shù),并將其納入所提出的模型中,進(jìn)而得到以噴涂工藝參數(shù)為自變量的涂層厚度分布泛化模型。最后通過噴涂正交試驗(yàn),分析并求解相關(guān)模型的泛化系數(shù)項(xiàng)最優(yōu)解,并驗(yàn)證了該模型預(yù)測的準(zhǔn)確性。試驗(yàn)結(jié)果表明:所建模型得到的理論值與實(shí)際值具有較高的一致性,多參數(shù)涂層厚度模型對實(shí)際噴涂涂膜厚度具有較好的擬合性。



雙足機(jī)器人微型液壓動力單元設(shè)計與控制研究

沈丕 , 董昊臻 , 程虎 , 吳心怡 , 王迪

1. 武漢數(shù)字工程研究所

2. 航天科工智能運(yùn)籌與信息安全研究院 (武漢) 有限公司


【摘要】液壓動力單元是液壓雙足機(jī)器人的核心部件,其小型化、輕量化設(shè)計是機(jī)器人的重要研究內(nèi)容之一。針對液壓雙足機(jī)器人,設(shè)計一種新型微型液壓動力單元。為了控制液壓動力單元的輸出流量,設(shè)計一種基于迭代學(xué)習(xí)的模糊PI控制器,實(shí)現(xiàn)對系統(tǒng)流量的精確控制。為了穩(wěn)定壓力并降低流量損耗,設(shè)計一種基于模糊控制器的壓力補(bǔ)償策略,提高了系統(tǒng)的性能和效率。最后,根據(jù)控制系統(tǒng)的流量內(nèi)環(huán)和壓力外環(huán)的特點(diǎn),分別設(shè)計了轉(zhuǎn)速、流量、壓力實(shí)驗(yàn),以驗(yàn)證模糊系統(tǒng)在轉(zhuǎn)速、壓力控制中的作用以及迭代學(xué)習(xí)在流量控制中的作用。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:該微型液壓動力單元可靠性強(qiáng)、效率高,可針對需求提供相應(yīng)的流量和壓力。


智能制造與控制技術(shù)

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基于數(shù)控成形磨齒機(jī)的內(nèi)斜齒輪齒向倒棱計算與加工

鄧靜, 王自林, 蔣闖, 張聰聰?

河南科技大學(xué)機(jī)電工程學(xué)院

【摘要】針對內(nèi)斜齒輪齒向倒棱加工中存在的尺寸精度控制難度大、加工效率低等問題,提出一種基于砂輪過渡圓弧曲面的精密倒棱方法。在內(nèi)斜齒輪端截面內(nèi)建立齒根過渡圓弧曲線方程,推導(dǎo)出內(nèi)斜齒輪齒向倒棱砂輪的回退量T及齒輪倒棱所需偏轉(zhuǎn)角θ2的幾何關(guān)系。通過分析內(nèi)斜齒輪倒棱運(yùn)動,建立相應(yīng)的數(shù)學(xué)模型,并求出最佳回退量和偏轉(zhuǎn)角。在Vericut中搭建機(jī)床三維模型,對內(nèi)斜齒輪齒向磨削倒棱進(jìn)行仿真加工與分析。最后,基于內(nèi)斜齒輪加工原理和運(yùn)動規(guī)律,編寫相應(yīng)的數(shù)控加工程序,并完成內(nèi)斜齒輪齒向倒棱加工實(shí)驗(yàn),同時利用齒輪檢測中心對內(nèi)斜齒輪齒向進(jìn)行了檢測。結(jié)果表明:利用數(shù)控成形磨齒機(jī)對內(nèi)斜齒輪齒向倒棱是可行的,仿真誤差在合理范圍內(nèi);所提砂輪過渡曲面齒向倒棱方法實(shí)現(xiàn)了內(nèi)斜齒輪倒棱加工的定量控制,有效提升了倒棱尺寸精度與加工效率,為內(nèi)斜齒輪齒向倒棱提供了一種新的方法。



基于MCADBO-SVM的刀具磨損狀態(tài)監(jiān)測方法

吳洪宇 , 徐冠華2,3 , 唐波 , 秦?zé)?sup>4

1. 中國計量大學(xué)計量測試與儀器學(xué)院

2. 浙江大學(xué), 流體動力基礎(chǔ)件與機(jī)電系統(tǒng)全國重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室

3. 浙江大學(xué), 浙江省三維打印工藝與裝備重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室

4. 浙江杭機(jī)股份有限公司


【摘要】針對刀具磨損狀態(tài)分類識別精度不高的問題,提出一種基于MCADBO-SVM的刀具磨損狀態(tài)監(jiān)測方法。在傳統(tǒng)蜣螂優(yōu)化算法(DBO)算法基礎(chǔ)上,引入Circle映射和自適應(yīng)可變慣性權(quán)重,提出Circle自適應(yīng)權(quán)重蜣螂優(yōu)化(CADBO)算法,提升了算法的整體尋優(yōu)和收斂性能。引入多域完全特征提取和多重特征選擇技術(shù)(MFST),并將CADBO用于支持向量機(jī)(SVM)中的核函數(shù)和懲罰因子的擇優(yōu)問題,建立了基于MCADBO-SVM的刀具磨損狀態(tài)監(jiān)測模型。在公開數(shù)據(jù)集PHM2010上進(jìn)行實(shí)驗(yàn),結(jié)果顯示:與多種方法相比,此模型的綜合性能最優(yōu),檢測準(zhǔn)確率達(dá)到了95.24%。



基于迭代PID的主動活塞式氣體流量標(biāo)準(zhǔn)裝置的氣壓控制方法研究

李韻辰1,2 , 孫鴻 , 胡曉兵1,2 ,?

陳海軍1,2 , 張哲源1,2 ,業(yè)兵1,2

1. 四川大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院

2. 宜賓四川大學(xué)產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院

3. 宜賓機(jī)電一體化研究所


【摘要】為了提高氣體流量標(biāo)定設(shè)備的控制特性,改善穩(wěn)態(tài)時間、標(biāo)定精度及重復(fù)度等關(guān)鍵指標(biāo),提出一種主動活塞式氣體流量標(biāo)準(zhǔn)裝置,該裝置的檢定壓力要求大于大氣壓,活塞氣缸為檢定過程供氣并調(diào)節(jié)氣壓。先采用常規(guī)PID控制方法對該氣體流量標(biāo)準(zhǔn)裝置進(jìn)行仿真實(shí)驗(yàn),針對標(biāo)定過程中出現(xiàn)的壓力非線性延遲、流量壓力強(qiáng)耦合等問題,采用依靠氣壓反饋實(shí)時變更氣壓控制量的參量迭代式PID控制方法以完成氣壓追蹤控制,同時搭建AMESim控制模型并進(jìn)行實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證。結(jié)果表明:與常規(guī)PID控制方法標(biāo)定結(jié)果相比,采用迭代PID控制的標(biāo)定設(shè)備能夠縮短穩(wěn)態(tài)時間至60 s以內(nèi),在流量點(diǎn)切換時可在5 s內(nèi)建立新的穩(wěn)定氣壓,并且誤差重復(fù)性不超過0.01%。



基于改進(jìn)YOLOv7和點(diǎn)云配準(zhǔn)的零件識別與位姿估計方法

張釗, 王吉芳, 劉相權(quán), 郭凱旋, 王凱

北京信息科技大學(xué)機(jī)電工程學(xué)院

【摘要】針對工業(yè)環(huán)境中常見的弱紋理堆疊零件的識別與位姿估計挑戰(zhàn),提出一種融合YOLOv7目標(biāo)檢測算法和點(diǎn)云配準(zhǔn)技術(shù)的綜合方法。首先,利用改進(jìn)的YOLOv7算法快速識別并定位零件的二維位置,隨后將包含零件的二維區(qū)域?qū)R深度圖轉(zhuǎn)換為對應(yīng)的三維點(diǎn)云。在點(diǎn)云處理階段,采用深度閾值分割和歐氏聚類分割方法以分離目標(biāo)零件與背景及其他干擾物體。位姿估計環(huán)節(jié)采用SAC-IA算法進(jìn)行粗配準(zhǔn),接著通過引入自適應(yīng)權(quán)重機(jī)制和全局優(yōu)化策略的改進(jìn)ICP算法實(shí)現(xiàn)精配準(zhǔn),以獲得零件的最終6D位姿。該改進(jìn)策略顯著優(yōu)化了點(diǎn)對選擇和配準(zhǔn)流程,增強(qiáng)了算法的魯棒性和準(zhǔn)確性。在公開的零件數(shù)據(jù)集上進(jìn)行實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,結(jié)果表明:提出的零件識別與位姿估計方法能夠?qū)崿F(xiàn)對不同形狀、弱紋理、散亂堆疊零件的快速、準(zhǔn)確識別和位姿估計,其中位置誤差在1 mm以內(nèi),角度誤差在1°以內(nèi),滿足實(shí)際應(yīng)用需求,展示了其在工業(yè)自動化領(lǐng)域的實(shí)用性和有效性。



基于深度強(qiáng)化學(xué)習(xí)的電機(jī)S-曲線轉(zhuǎn)速控制方法

毛德輝 , 李鵬 , 吳建德

1. 云南大學(xué)信息學(xué)院

2. 云南大學(xué)云南省智能系統(tǒng)與計算重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室


【摘要】針對電機(jī)暫態(tài)控制產(chǎn)生沖擊和抖動導(dǎo)致的設(shè)備易損壞問題,提出一種基于深度強(qiáng)化學(xué)習(xí)的電機(jī)S-曲線轉(zhuǎn)速控制方法。采用Sigmoid函數(shù)設(shè)計電機(jī)轉(zhuǎn)速控制速度規(guī)劃曲線,降低加速度不連續(xù)變化的沖擊影響;基于Actor-Critic框架,結(jié)合深度確定性策略算法(DDPG)和混合形式的獎勵函數(shù)搭建深度強(qiáng)化學(xué)習(xí)控制器,建立動態(tài)獎懲機(jī)制;通過MATLAB/Simulink仿真分析,將DDPG控制器與模型預(yù)測控制器、PID控制器、BP-PID控制器及GA-PID控制器分別在電機(jī)空載與負(fù)載時的控制效果進(jìn)行對比。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:DDPG控制器可以實(shí)現(xiàn)電機(jī)平滑加減速控制,并且可以消除超調(diào)量,具有更快的響應(yīng)速度;當(dāng)存在外部負(fù)載擾動時,電機(jī)轉(zhuǎn)速跌落減少了50%~75%,極大提高了系統(tǒng)的抗擾動能力。



滲碳熱處理18CrNiMo7-6合金鋼平面磨削仿真與試驗(yàn)研究

陸亞洲 , 彭振龍 , 黎克楠 , 張云龍 , 張建偉

1. 鄭州大學(xué)機(jī)械與動力工程學(xué)院

2. 鄭州磨料磨具磨削研究所有限公司

3. 鄭州大學(xué)力學(xué)與安全工程學(xué)院


【摘要】為了深入研究滲碳熱處理18CrNiMo7-6合金鋼平面磨削過程中各物理量之間的關(guān)系,采用量綱分析和有限元相結(jié)合的方法,建立了滲碳合金鋼平面磨削仿真有限元模型,借助該模型分析不同磨削深度、砂輪速度以及工件速度對磨削力、磨削溫度以及殘余應(yīng)力的影響?;诜抡娼Y(jié)果,進(jìn)一步建立平面磨削力和殘余應(yīng)力預(yù)測模型。隨后,通過滲碳合金鋼平面磨削試驗(yàn)對預(yù)測模型進(jìn)行驗(yàn)證。結(jié)果表明:磨削力與殘余應(yīng)力模型預(yù)測值與試驗(yàn)值最大相對誤差分別為11.6%和10.5%,表明所建立的數(shù)學(xué)模型能夠有效預(yù)測滲碳熱處理合金鋼平面磨削力和殘余應(yīng)力。



基于ICOA算法的泵控液壓馬達(dá)PID調(diào)速系統(tǒng)

楊煥崢1,2 , 崔業(yè)梅1,2 ,?

薛洪惠2,3 , 徐玲

1. 江蘇省無線傳感系統(tǒng)應(yīng)用工程技術(shù)研究開發(fā)中心

2. 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院

3. 南京大學(xué)近代聲學(xué)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室

4. 常州大學(xué)

【摘要】為了提高泵控液壓馬達(dá)PID調(diào)速系統(tǒng)的速度和精度,通過建立數(shù)學(xué)模型和Simulink仿真系統(tǒng),確定了變量泵控定量液壓馬達(dá)系統(tǒng)以液壓泵擺角為輸入的調(diào)速控制回路的傳遞函數(shù);針對傳統(tǒng)PID調(diào)速系統(tǒng)在速度和精度方面的局限性,引入一種改進(jìn)的長鼻浣熊優(yōu)化算法(ICOA),該算法結(jié)合了反向?qū)W習(xí)差分進(jìn)化和螢火蟲擾動策略以提高系統(tǒng)性能。在CEC2022函數(shù)的性能測試中,相比長鼻浣熊優(yōu)化算法等5種算法,ICOA算法表現(xiàn)優(yōu)異,它在單峰、多峰、復(fù)合且多模態(tài)的函數(shù)上均表現(xiàn)出較好的收斂速度、尋優(yōu)精度和魯棒性。最后,通過仿真驗(yàn)證,ICOA算法在泵控液壓馬達(dá)PID調(diào)速性能優(yōu)化方面具有更好的效果,能夠更有效地使系統(tǒng)響應(yīng)達(dá)到期望的狀態(tài)。

液壓基礎(chǔ)件



軸向柱塞泵變量機(jī)構(gòu)的控制特性與優(yōu)化研究

董佳鑫1,2 , 胡曉兵1,2 , 杜玲羽1,2 ,?

劉國剛 , 楊莽

1. 四川大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院

2. 宜賓四川大學(xué)產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院

3. 四川省宜賓普什驅(qū)動有限責(zé)任公司

【摘要】為提高軸向柱塞泵變量機(jī)構(gòu)的控制特性,改善由于系統(tǒng)非線性、時變性等因素導(dǎo)致的響應(yīng)速度慢和超調(diào)量較大等問題,以軸向柱塞泵的變量機(jī)構(gòu)為研究對象。根據(jù)系統(tǒng)物理結(jié)構(gòu)及工作原理,通過經(jīng)驗(yàn)累計及理論分析計算,建立比例閥控液壓缸各個環(huán)節(jié)的數(shù)學(xué)模型。采用AMESim仿真平臺對變量機(jī)構(gòu)及比例閥控液壓缸進(jìn)行系統(tǒng)建模,并將仿真結(jié)果與樣機(jī)試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行對比,以驗(yàn)證模型的準(zhǔn)確性。基于AMESim/Simulink聯(lián)合仿真平臺建立PID及模糊PID控制算法聯(lián)合仿真模型,對比分析閉環(huán)系統(tǒng)的動態(tài)響應(yīng)性能。仿真結(jié)果表明:相較于普通PID控制,自適應(yīng)模糊PID控制效果更好,系統(tǒng)超調(diào)量顯著減小,縮短了調(diào)節(jié)時間并有效減少了穩(wěn)態(tài)誤差,具有良好的控制特性。



吸油全流域特性對工程機(jī)械主泵效率的影響分析

楊勝清1,2,3 , 冀宏1,2 , 王素燕 ,?

李茜 , 孫飛1,2

1. 蘭州理工大學(xué)能源與動力工程學(xué)院

2. 蘭州理工大學(xué)特種泵閥及流控系統(tǒng)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室

3. 廣西柳工機(jī)械股份有限公司

【摘要】液壓泵作為液壓系統(tǒng)中的能量轉(zhuǎn)換元件,其轉(zhuǎn)換效率對系統(tǒng)的效率產(chǎn)生較大的影響。為獲得吸油全流域特性對工程機(jī)械主泵效率的影響程度,通過理論分析,識別出對主泵效率產(chǎn)生影響的四大因子:油箱壓力、空氣含量、管道流速和液壓油溫;結(jié)合數(shù)值仿真開展全因子實(shí)驗(yàn),提出吸油全流域的主泵效率影響預(yù)測模型,并進(jìn)行了主泵有無吸油增壓裝置的對比試驗(yàn)。研究表明:油箱壓力和空氣含量對主泵容積效率的影響起主導(dǎo)作用,僅考慮油箱壓力和空氣含量及其交互作用,模型預(yù)測置信度都超過了98%;隨著主泵吸油壓力的升高,容積效率也隨之增大,在吸油口絕對壓力125 kPa條件下,主泵的容積效率在其最高轉(zhuǎn)速和壓力下提升6.5%。



基于正交試驗(yàn)的航空柱塞泵前置誘導(dǎo)輪參數(shù)優(yōu)化及驗(yàn)證

陳遠(yuǎn)玲, 黎超亮, 張澤, 田成龍

廣西大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院


【摘要】以高速航空柱塞泵的前置誘導(dǎo)輪為研究對象,對影響柱塞泵空化性能的誘導(dǎo)輪設(shè)計參數(shù)的最優(yōu)組合進(jìn)行研究。基于CFD建立誘導(dǎo)輪和渦輪組件的流場仿真模型,應(yīng)用正交試驗(yàn)方法,以揚(yáng)程、效率以及臨界空化余量為優(yōu)化目標(biāo),以誘導(dǎo)輪的輪轂截面形狀、葉片數(shù)、葉片厚度為影響因素,進(jìn)行誘導(dǎo)輪設(shè)計參數(shù)組合分析,最后搭建試驗(yàn)系統(tǒng),驗(yàn)證仿真結(jié)果的可靠性。研究表明:誘導(dǎo)輪葉片數(shù)和葉片厚度對揚(yáng)程、效率以及臨界空化余量的影響顯著;額定工況下,誘導(dǎo)輪輪轂截面形狀為圓錐形、葉片數(shù)為3、葉片厚度為1 mm的組合方案為最優(yōu),最優(yōu)方案下誘導(dǎo)輪的抗氣蝕能力增強(qiáng)了36.2%,揚(yáng)程以及效率也分別提升了7%和3.54%。



車輛換擋系統(tǒng)液壓緩沖閥優(yōu)化設(shè)計與實(shí)驗(yàn)研究

強(qiáng)彥 , 鄭天成 , 單樂 , 毛飛鴻 , 魏列江

1. 蘭州理工大學(xué)能源與動力工程學(xué)院

2. 中國北方車輛研究所


【摘要】液壓換擋系統(tǒng)中的液壓緩沖閥的性能與汽車換擋品質(zhì)密切相關(guān)。以某重型車輛液壓緩沖閥為研究對象,建立其AMESim仿真模型;以換擋系統(tǒng)充油壓力為優(yōu)化目標(biāo),通過時間乘絕對誤差積分準(zhǔn)則以及回歸分析確定了優(yōu)化函數(shù);采用實(shí)驗(yàn)設(shè)計法分析得出對充油壓力影響的Pereto圖,并分析出液壓緩沖閥對充油壓力影響的參數(shù)為阻尼孔直徑、彈簧剛度以及泄油孔直徑。運(yùn)用遺傳算法進(jìn)行優(yōu)化,得出緩沖閥的最優(yōu)結(jié)構(gòu)參數(shù)取值。采用控制變量法進(jìn)行的實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證顯示,通過遺傳算法對緩沖閥結(jié)構(gòu)參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化后,換擋系統(tǒng)的性能顯著提升,表現(xiàn)在充油壓力的上升過程更加接近理想狀態(tài),從而顯著改善了換擋的整體品質(zhì)。



不同結(jié)構(gòu)雙腔并聯(lián)壓電泵性能研究

孫曉鋒 , 劉勇 , 王曉軍 , 吳宇飛

1. 常州工學(xué)院機(jī)械工程學(xué)院

2. 吉林大學(xué)機(jī)械與航天航空工程學(xué)院


【摘要】不同結(jié)構(gòu)壓電泵的輸出性能存在較大差異。為了提高壓電泵的輸出性能,設(shè)計一種“一字型”雙腔并聯(lián)壓電泵。為了優(yōu)化設(shè)計,探索工作閥數(shù)量、進(jìn)出口管安裝位置及進(jìn)出口槽容積等結(jié)構(gòu)因素對“一字型”雙腔并聯(lián)壓電泵性能的影響,并加工了多種試驗(yàn)樣機(jī),對其輸出性能進(jìn)行測試。在110 V正弦交流電驅(qū)動下,分別選取液體水和氣體空氣作為輸送介質(zhì),對不同結(jié)構(gòu)的雙腔并聯(lián)壓電泵進(jìn)行輸出流量和壓力試驗(yàn)。結(jié)果顯示:四閥雙腔并聯(lián)壓電泵的輸出效果優(yōu)于三閥雙腔并聯(lián)壓電泵,正向出流輸出效果優(yōu)于側(cè)向出流,進(jìn)出口槽容積對雙腔并聯(lián)壓電泵的輸出性能具有重要影響;所設(shè)計的雙腔并聯(lián)壓電泵最大輸出氣體流量可達(dá)720 mL/min,最大液體流量可達(dá)650 mL/min。



基于摩擦磨損試驗(yàn)的齒輪泵浮動側(cè)板高壓油區(qū)面積優(yōu)化

魏列江1,2 , 梁明遠(yuǎn)1,2 ,?

展鵬1,2 , 路全鋒1,2

1. 蘭州理工大學(xué)能源與動力工程學(xué)院

2. 蘭州理工大學(xué)特種泵閥及流控系統(tǒng)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室


【摘要】針對齒輪泵浮動側(cè)板高壓油區(qū)面積設(shè)計顯著影響齒輪泵機(jī)械效率的問題,采用剩余壓緊力法計算齒輪泵浮動側(cè)板所受合力,建立側(cè)板力平衡模型。通過有限元法計算齒輪泵端面間隙油膜反推力,得出剩余壓緊力設(shè)計方法下側(cè)板所受合力,在摩擦磨損試驗(yàn)臺上試驗(yàn)得出載荷大小對摩擦因數(shù)的影響規(guī)律。獲得最優(yōu)載荷后,反推出浮動側(cè)板最優(yōu)高壓油區(qū)面積。結(jié)果表明:當(dāng)高壓油區(qū)面積為1 068 mm2時,齒輪泵摩擦損失為133 W,對比高壓油區(qū)面積改進(jìn)前,齒輪泵的機(jī)械效率提升7.9%。



35 MPa氫氣減壓閥內(nèi)部流動特性仿真研究

孫維福, 劉仁豪, 孟令宇, 周如林

北京天瑪智控科技股份有限公司


【摘要】氫氣減壓閥作為氫燃料電池汽車供氫系統(tǒng)中的關(guān)鍵部件,其性能對供氫系統(tǒng)運(yùn)行的安全性和穩(wěn)定性具有重要意義。然而氫氣減壓閥內(nèi)部流道復(fù)雜,氫氣在減壓過程中形成強(qiáng)烈湍流,造成能量損耗和噪聲。針對以上問題,基于氫氣NIST真實(shí)氣體模型和有限體積法,模擬35 MPa氫氣減壓閥內(nèi)氫氣的實(shí)際流動狀態(tài),研究高壓氫氣減壓閥內(nèi)部氫氣流動特性,氫氣在閥體與閥芯間隙位置壓力迅速降低,速度增加并發(fā)生超音速流動,壓力與速度變化幅度隨閥芯開度增大而減?。粶p壓閥出口氫氣溫度與入口溫度相比升高,且溫升隨閥芯開度變大而降低;出口流量隨閥芯開度增加而增加,閥芯與閥體間隙處及下游存在高強(qiáng)度湍流,間隙處湍流強(qiáng)度隨閥芯開度增加而減??;減壓閥內(nèi)噪聲主要在閥芯開口下游區(qū)域產(chǎn)生,且主要由湍流引起;為后續(xù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計提供參考。



基于FTA的某飛行器液壓伺服機(jī)構(gòu)振蕩故障分析

錢占松1,2

1. 中航工業(yè)南京伺服控制系統(tǒng)有限公司

2. 航空工業(yè)金城南京機(jī)電液壓工程研究中心, 航空機(jī)電系統(tǒng)綜合航空科技重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室


【摘要】以某飛行器液壓伺服機(jī)構(gòu)振蕩故障為研究對象,利用FTA分析法找出問題原因并解決了該問題。建立故障樹,完成對系統(tǒng)級、伺服閥級的故障定位;利用仿真手段說明伺服閥超調(diào)與否對伺服機(jī)構(gòu)的影響,將機(jī)制表述清楚;將不同伺服閥調(diào)整至超調(diào)狀態(tài),開展聯(lián)試,伺服機(jī)構(gòu)振蕩,充分完成了故障復(fù)現(xiàn)工作;將無超調(diào)的閥與伺服機(jī)構(gòu)進(jìn)行聯(lián)試,在振動量值逐步增大的情況下,仍未諧振,驗(yàn)證措施有效;將同樣的經(jīng)驗(yàn)推至其他型號、其他單位,解決了同類質(zhì)量問題隱患,大大提升了裝備質(zhì)量。

系統(tǒng)與應(yīng)用



截斷式脈沖水射流流場結(jié)構(gòu)分析

杜利偉1,2 , 李倩1,2 , 胥良君 , 張偉 ,?

黃丹 , 李秋萍 , 何軍?

1. 重慶大學(xué), 煤礦災(zāi)害動力學(xué)與控制國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室

2. 重慶大學(xué)資源與安全學(xué)院

3. 中石油西南油氣田分公司重慶氣礦

4. 中石油西南油氣田分公司天然氣凈化總廠


【摘要】截斷式脈沖水射流生成過程簡單且易于控制,但連續(xù)射流被孔盤橫向剪切阻斷后產(chǎn)生較特殊的流場結(jié)構(gòu)。為探究截斷式脈沖水射流流場的結(jié)構(gòu)特性,通過理論分析、高速攝像與CFD-3D動網(wǎng)格數(shù)值模擬等方法,建立射流幾何結(jié)構(gòu)簡化預(yù)測模型和射流動態(tài)演化數(shù)值計算模型,捕捉到截斷式脈沖射流的偏轉(zhuǎn)頭和尾部尖體幾何形貌,揭示了其非軸對稱射流頭部流場結(jié)構(gòu)及形成機(jī)制。結(jié)果表明:截斷式脈沖射流最前端向孔盤移動相反方向發(fā)生偏轉(zhuǎn),且偏轉(zhuǎn)角度隨噴射時間的增大而增大,隨后整體翻卷并相對后續(xù)主體射流向后滑移,頭部結(jié)構(gòu)影響逐步消失;構(gòu)建的3D數(shù)值模型能實(shí)現(xiàn)截斷式脈沖射流流場生成演化過程,射流頭部瓦片狀尖體結(jié)構(gòu)能有效降低空氣摩擦阻力,但水錘壓力效應(yīng)隨靶距的變化較大。



基于可信標(biāo)識和數(shù)據(jù)驅(qū)動的工業(yè)設(shè)備運(yùn)維系統(tǒng)構(gòu)建方法研究

常賽科, 孫文磊, 劉志遠(yuǎn), 羅浩,?

路程, 江倫, 巴胤竣, 姜任奔

新疆大學(xué)智能制造現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學(xué)院

【摘要】



基于AMESim的護(hù)坡骨架施工設(shè)備工作裝置液壓系統(tǒng)的設(shè)計

盧加亮 , 劉慶喜 , 殷利建 , 周述美 ,?

陳欣然 , 馮坤鵬 , 張新榮?

1. 長安大學(xué), 道路施工技術(shù)與裝備教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室

2. 中建八局第二建設(shè)有限公司

3. 中國建筑第八工程局有限公司

4. 西安長大智能裝備研究所有限公司


【摘要】為實(shí)現(xiàn)高速公路邊坡拱形骨架護(hù)坡高效、快速、安全施工,提升施工的自動化與智能化水平,設(shè)計一種邊坡護(hù)坡骨架施工成套化機(jī)械設(shè)備工作裝置及其液壓系統(tǒng)。根據(jù)護(hù)坡骨架施工設(shè)備工作裝置的結(jié)構(gòu)與工作原理,擬定液壓系統(tǒng)原理圖,計算得到液壓系統(tǒng)關(guān)鍵元件參數(shù)并完成選型。根據(jù)原理圖利用AMESim軟件對液壓系統(tǒng)進(jìn)行仿真分析,驗(yàn)證了液壓系統(tǒng)與元件選型的可行性。最后,在理論計算與仿真的基礎(chǔ)上,完成了液壓系統(tǒng)樣機(jī)的功能驗(yàn)證。結(jié)果表明:仿真結(jié)果與理論分析相一致,滿足拱形骨架護(hù)坡施工的需求,同時驗(yàn)證了理論計算的準(zhǔn)確性;工作裝置液壓系統(tǒng)能夠在規(guī)定時間內(nèi)驅(qū)動工作裝置完成拱形骨架護(hù)坡坡面的開槽、坡面平整與水泥滑模等施工任務(wù)。



氣體絕緣開關(guān)設(shè)備腔體內(nèi)部缺陷智能識別與分析系統(tǒng)研究

高輝, 佃松宜, 郭斌, 范智霖, 李中萍, 鐘許可?

四川大學(xué)電氣工程學(xué)院

【摘要】氣體絕緣開關(guān)設(shè)備(GIS)腔體內(nèi)部狹窄、光線不良,人工巡檢方式效率低下,易產(chǎn)生漏檢。為解決上述問題,開發(fā)一套GIS腔體內(nèi)部缺陷智能識別與分析系統(tǒng)。使用團(tuán)隊研發(fā)的GIS檢修機(jī)器人采集圖像;針對GIS腔體內(nèi)部低照度的問題,提出基于Retinex理論的端到端的低照度圖像增強(qiáng)算法,同時提出基于MaskConv的缺陷檢測算法——REP-YOLOX,實(shí)現(xiàn)了對GIS腔體內(nèi)缺陷的高精度、高效率檢測。在真實(shí)的GIS環(huán)境內(nèi)部進(jìn)行實(shí)驗(yàn),結(jié)果表明:該系統(tǒng)能夠有效實(shí)現(xiàn)對GIS腔體內(nèi)部燒蝕、螺釘、螺帽和橡膠等4類缺陷的智能識別和分析。



面向動車組的阻尼涂料噴涂過程數(shù)值模擬及工藝優(yōu)化

齊淑林 , 熊濤 , 徐洲龍 , 姜代旬 , 王新

1. 中車青島四方機(jī)車車輛股份有限公司

2. 武漢工程大學(xué)電氣信息學(xué)院

3. 廣東思谷智能技術(shù)有限公司


【摘要】在動車組車內(nèi)和車底噴涂阻尼涂料能有效地減震降噪,提高乘客乘坐舒適性。當(dāng)前動車組阻尼涂料仍采用人工噴涂方式,噴涂質(zhì)量依賴工人經(jīng)驗(yàn),難以保證車體大面積噴涂的一致性要求,且工人存在較高的職業(yè)健康風(fēng)險。設(shè)計阻尼涂料機(jī)器人自動噴涂系統(tǒng)。為進(jìn)一步優(yōu)化噴涂工藝參數(shù),針對固瑞克645扇形噴嘴進(jìn)行研究并建立其幾何模型,通過SpaceClaim軟件抽取流體域,基于層流模型在Fluent中研究噴嘴內(nèi)部的壓力場與速度場分布,利用離散相模型(DPM)模擬阻尼涂料在噴嘴外部的霧化和沉積機(jī)制,探索適宜自動噴涂工藝的入口壓力、噴涂槍距和槍速??芍喝肟趬毫υ?0 MPa時噴嘴內(nèi)部流場達(dá)到較優(yōu)的狀態(tài);槍距為600 mm時,沉積的膜厚均勻性較好;當(dāng)槍速為0.1 m/s時,膜厚約為3 mm,適用于車內(nèi)地板和車身側(cè)圍的噴涂;當(dāng)槍速為0.15 m/s,膜厚約為2 mm,適用于車廂頂部的噴涂。研究結(jié)果為動車組車內(nèi)阻尼涂料的自動噴涂提供了理論和技術(shù)支撐。



角接觸球軸承精度壽命試驗(yàn)機(jī)研制及試驗(yàn)驗(yàn)證

崔永存1,2 , 董璞 , 舒杭 ,?

周勇勇 , 姚嘉

1. 河南科技大學(xué)機(jī)電工程學(xué)院

2. 常州光洋軸承股份有限公司

3. 浙江省機(jī)電產(chǎn)品質(zhì)量檢測所有限公司

【摘要】角接觸球軸承的精度壽命是衡量其性能的一個重要標(biāo)準(zhǔn)。為實(shí)現(xiàn)對軸承精度壽命的測量,設(shè)計一臺角接觸球軸承精度壽命試驗(yàn)機(jī),進(jìn)行了試驗(yàn)機(jī)主體結(jié)構(gòu)設(shè)計、主軸軸系設(shè)計、加載裝置和驅(qū)動裝置設(shè)計、潤滑系統(tǒng)及測控系統(tǒng)設(shè)計等,試驗(yàn)機(jī)能夠?qū)崿F(xiàn)試驗(yàn)軸承振動和溫升、主軸靜剛度和跳動以及陪試軸承溫度和磨損量等參數(shù)的測量。以7014角接觸球軸承作為試驗(yàn)軸承,對其在既定工況條件下進(jìn)行試驗(yàn),得到試驗(yàn)軸承的振動和溫升數(shù)據(jù),驗(yàn)證了試驗(yàn)機(jī)的可靠性和穩(wěn)定性。該試驗(yàn)機(jī)可為角接觸球軸承的精度壽命測量提供試驗(yàn)平臺。



變速泵控型船閘啟閉機(jī)系統(tǒng)設(shè)計與試驗(yàn)研究

王希強(qiáng) , 丁海港 , 景軍清 ,?

唐劍鋒 , 徐永康 , 楊程程

1. 京杭運(yùn)河江蘇省交通運(yùn)輸廳蘇北航務(wù)管理處

2. 中國礦業(yè)大學(xué)機(jī)電工程學(xué)院

3. 徐州阿馬凱液壓技術(shù)有限公司


【摘要】液壓啟閉機(jī)是船閘的關(guān)鍵設(shè)備,目前主要采用閥控方式,存在可靠性差、控制困難、效率低等突出問題。為滿足京杭大運(yùn)河船閘智慧化運(yùn)行的要求,提出船閘啟閉機(jī)變速泵控原理,采用伺服電機(jī)-定量泵-換向閥-驅(qū)動油缸的新構(gòu)型,通過改變伺服電機(jī)轉(zhuǎn)速來調(diào)節(jié)系統(tǒng)流量,以控制閘門和閥門的啟閉。設(shè)計變速泵控型啟閉機(jī)的電液控制系統(tǒng),闡明其工作原理和控制策略,開發(fā)新型啟閉機(jī),并應(yīng)用于邵伯、淮安等運(yùn)河船閘。工業(yè)性試驗(yàn)結(jié)果表明:所提變速泵控型啟閉機(jī)具有可靠性高、易于控制、節(jié)能靜音、過載能力強(qiáng)等突出優(yōu)勢,顯著提升了大運(yùn)河的通航能力,為智慧運(yùn)河的運(yùn)行奠定了基礎(chǔ)。



拔管機(jī)液壓系統(tǒng)設(shè)計與研究

程慧敏 , 余祖耀 , 劉健 , 彭嘉澍

1. 蕪湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院智能制造學(xué)院

2. 華中科技大學(xué)船舶與海洋工程學(xué)院


【摘要】針對目前國內(nèi)石油化工企業(yè)在更換石油運(yùn)輸蒸汽伴熱管道時,因采用人力作業(yè)而面臨高空作業(yè)風(fēng)險、效率低、成本高以及作業(yè)空間狹窄等問題,提出一種高效能自動化拔管機(jī)液壓控制系統(tǒng),該系統(tǒng)集夾緊、頂伸和剪斷功能于一體。通過利用差動連接的液壓控制系統(tǒng),該系統(tǒng)能夠根據(jù)頂伸缸外負(fù)載大小自適應(yīng)調(diào)節(jié)頂伸缸活塞桿運(yùn)動速度?;跈C(jī)電液耦合建模理論,在AMESim環(huán)境中通過液壓系統(tǒng)機(jī)制分析、控制策略架構(gòu)設(shè)計和核心元件參數(shù)協(xié)同優(yōu)化,構(gòu)建拔管控制系統(tǒng)聯(lián)合仿真模型,并開展拔管典型工況下的動態(tài)特性驗(yàn)證與性能評估。結(jié)果表明:該液壓系統(tǒng)滿足拔管多功能一體化要求,頂伸液壓缸具有負(fù)載自適應(yīng)功能。


















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